第二天一早,天还没大亮,王师傅、李伟、刘波就到了维修间。
开门、开灯、开窗通风,先把地面扫干净,桌子擦一遍。昨天用过的工具已经摆整齐,三人再挨个检查一遍:扳手没有豁口,套筒尺寸齐全,钳子咬合严实,螺丝刀柄不滑,万用表电量满格,黄油枪压力正常,机油壶重新添满。一切收拾妥当,等着车间报修。
七点半,报修电话准时响了。
空压机房有人跑进来,语气着急:“王师傅,空压机压力上不去,还一直漏气,气动设备都带不动!”
王师傅拿上活动扳手、生料带、测压表,李伟带上密封垫、生胶带,刘波提着抹布、小桶、扳手组,三人直奔空压机房。
到地方一听,机器旁边有明显的漏气声,压力表指针偏低,达不到工作压力。王师傅先关掉电源,放掉余气,顺着管路一点点摸。
查到进气弯头位置,漏气最明显,再看法兰连接处,密封垫老化发硬,接口丝扣也有点松动。
“换密封垫,重新缠生料带,紧固法兰。”王师傅说。
刘波把旧密封垫拆下来,清理干净结合面。李伟剪好新密封垫,对准位置放好,丝扣位置重新缠上生料带。王师傅把法兰螺丝对角均匀拧紧。
重新开机,漏气声消失,压力表慢慢升到正常数值,稳定不动。
操作工试了试气动工具,力度够了,连声说:“好了好了,能正常干活了。”
三人刚收拾好工具,冷却水池那边又喊:“维修师傅快来,循环泵异响,还漏水,水都漏到地上了!”
王师傅带着李伟、刘波立刻过去。循环泵一开机就嗡嗡响,声音发闷,泵体密封位置不停滴水,地面一滩水迹。王师傅断电停机,拆开泵盖检查,叶轮没有明显损坏,就是机械密封磨损严重,轴承间隙大,转动起来发晃。
“换机械密封,轴承也一起换掉。”王师傅安排。
李伟用拉马拆下旧轴承,新轴承抹好黄油,轻轻敲到位。刘波把旧密封取出来,清理泵轴表面,装上新机械密封,对准位置装好泵盖。王师傅再把固定螺丝全部紧固一遍。
送电试机,异响消失,漏水也止住了,出水顺畅,压力正常。
刚歇口气,锅炉房又来人:“王师傅,引风机风量小,烟囱排烟不畅,炉温上不去!”
三人不敢耽误,马上赶过去。引风机转速正常,但风量明显不足,进风口位置堵了不少灰尘和絮状物,叶轮上也挂了一层灰。
“先清灰,再检查风门。”王师傅说。
刘波用刷子把进风口滤网刷干净,李伟拆开风机壳,把叶轮上的积灰一点点清理掉。王师傅检查风门挡板,发现连杆有点卡滞,活动不灵活,滴上几滴机油,反复活动几下,恢复顺畅。
清理完装好,开机一试,风量变大,排烟顺畅,炉温慢慢回升。
快到中午,冲压车间又出问题:“冲床滑块下滑,停不住,太危险了!”
王师傅一听,立刻带着两人跑过去。这是安全问题,不能马虎。
冲床停机后滑块自己往下滑,刹车不灵。王师傅打开刹车罩,发现刹车片磨损严重,间隙过大,弹簧也有点疲软。
“换刹车片,调间隙,换弹簧。”王师傅语气干脆。
李伟拆下旧刹车片,装上新片,调整好间隙。刘波把疲软的弹簧换掉,重新固定到位。王师傅试了几次刹车,滑块停得稳,不下滑,安全可靠。
中午饭送到,三人就在维修间门口快速吃完,歇十分钟,喝口水,拿上巡检本和工具包,开始下午全厂巡检。
先查上午修过的空压机、循环泵、引风机、冲床,全都运行正常,没有复发问题。
巡检到喷漆房,风机风量小,漆味散不出去。拆开检查,进风口过滤棉堵死,更换新过滤棉,风量恢复正常。
到折弯机旁,机器回程慢,力度不足。检查液压油,油位正常,再查电磁阀,有点卡滞,清洗干净,复位后动作恢复正常。
到制件车间,钻床夹头夹不紧钻头,一用力就打滑。拆开夹头,里面进了铁屑,清理干净,重新调整夹紧螺丝,钻头夹得牢固。
到成品区,升降机升降不平稳,忽快忽慢。检查液压管路和限位,发现限位开关松动,调整位置固定好,升降平稳顺畅。
到料场,电动葫芦起吊无力,上升很慢。检查碳刷和电机,碳刷磨损严重,更换新碳刷,起吊力度恢复正常。
一圈巡检下来,太阳已经偏西,快到下班时间。
三人回到维修间,先洗手洗脸,再把今天用过的工具全部擦干净:活动扳手、螺丝刀、拉马、测压表、密封垫、生料带、轴承、刹车片,一样样分类放回工具柜,摆得整整齐齐。
打开维修记录本,逐项登记:
空压机更换密封垫、紧固法兰;
循环泵更换机械密封及轴承;
引风机清理积灰、保养连杆;
冲床更换刹车片及弹簧;
喷漆房更换过滤棉;
折弯机清洗电磁阀;
钻床清理夹头铁屑;
升降机调整限位开关;
电动葫芦更换碳刷。
每一项都写清楚时间、设备、故障、处理方法,字迹清楚,不缺不漏。
刘波活动了一下脖子:“今天安全问题多,一点不敢大意。”
李伟合上本子:“明天重点留意液压和制动设备。”
王师傅锁好工具柜,收好钥匙。窗外,车间机器陆续停机,灯光一盏盏熄灭。
下班铃声一响,三人关好维修间大门,和下班的工人一起往外走。天色慢慢暗下来,路灯依次亮起,一天的维修工作结束,所有设备都正常运转,心里踏实安稳。
走到厂区门口,三人各自分开回家。
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